羅茨風機用幾年后會出現振動噪音,羅茨鼓風機廠家教你解決振動問題
正規羅茨鼓風機維修到底有啥不一樣?羅茨風機維修檢測對比便知
羅茨風機存有振動是正常情況,羅茨風機的異常振動可能是由一些原因造成的,如果長期存在異常振動,對于羅茨風機的損耗將會增大,羅茨風機的使用壽命也將會受到影響。來源網址:
羅茨風機的損壞往往是長期不良運行造成的,有些羅茨風機可以使用5到10年,而有些羅茨風機在不良運轉的情況下可能使用2到3年就壞了。此時又將重新花錢采購新設備,今天小編為您解讀一下羅茨風機不良運行:異常振動!
造成羅茨風機異常振動的原因有以下幾條:
1、葉輪存有大量污垢
羅茨風機的葉輪,如果因為過濾系統損壞,造成羅茨風機吸收大量的污垢,該類污垢雜質滯留在葉輪上,導致葉輪間隙過小,此時葉輪與葉輪之間可能會出現相互摩擦,而這種相互摩擦會引起羅茨風機異常振動。
注:羅茨風機大小不同,振動標準不一
2、地腳螺栓松動
地腳螺栓的松動,會造成羅茨風機異常振動,這是最常見的振動原因,我們在發現羅茨風機地腳螺栓固定不緊時,要及時進行加固,避免造成羅茨風機的損壞。
3、齒輪磨損
齒輪磨損會造成齒輪咬合不均,造成風機的轉動異常,長期以往,會造成傳動軸出現失衡,進而造成葉輪的失衡,出現葉輪間隙的偏差造成羅茨風機異常振動。
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4、出廠靜動平衡測試不合格
該類羅茨風機屬于不合格產品,靜平衡動平衡偏差較大,極易造成風機的異常振動等情況。
5、電機異常振動
電機存在有異常振動,通過軸承傳遞與羅茨風機,羅茨風機在共振的情況下導致整體振動幅度過大。
小結:羅茨風機在運行過程中,我們需要及時的做好檢查,避免異常情況的存在,一旦發現羅茨風機存有異常情況,請及時停止機器進行檢修。
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今天小編要和大家分享的知識,是關于羅茨鼓風機振動大、噪音大、發燙的解決方法,在青州我們有一位維修的客戶,他們的羅茨風機是高壓水冷型,使用了幾年后發現,風機的振動、噪音等都比剛買來的時候要大,因維修技術能力問題,無法進行自行維修,才聯系到我們。
1、風機的主要問題
該高壓水冷型羅茨風機的主要問題是:振動大、噪音大、機殼燙,從表面特征來看,風機內部應當出現了損耗,損耗的情況需要進行檢測才能得出結論。
2、檢測得到的問題
經過錦工風機技術人員的專業檢測,發現葉輪與機殼、葉輪與墻板、齒輪嚙合都存在問題,葉輪與機殼、葉輪與墻板存在間隙過大的問題,因為間隙變大誘發齒輪的嚙合面積小于2/3,造成整機故障現象的發生。
3、解決方案
將風機的齒輪、機殼、葉輪拆下,對轉子、葉輪進行修復,對機殼墻板進行修復,調整齒輪之間的嚙合面積,使得葉輪與機殼之間的間隙在0.25-0.4mm之間,葉輪與墻板之間的間隙在0.3-0.35之間,兩個齒輪的嚙合面積達到2/3。
通過維修風機的整體振動、噪音、溫度都恢復到了標準狀態下,在維修完之后,我們還給客戶一下建議:
①定期檢查潤滑油的油位;
②每月檢查風機的整體振動情況;
?、勖磕陮X輪檢查一次;
④每半年更換軸承底座的潤滑脂及齒輪箱的潤滑油;
總結:羅茨鼓風機振動的問題多因機殼內部原因造成,而螺栓松動造成振動偏大的情況很少發生,羅茨鼓風機的維修需要找專業的維修人員,我們也接觸過自己維修的情況,很多客戶在維修不好之后才聯系到廠家,后期的修復會更加麻煩,如果您使用的羅茨風機出現故障問題,在自行排除不了的情況,請及時聯系專業羅茨鼓風機廠家。如您有風機的采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線
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產品名稱:羅茨鼓風機振動異響分析原因
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羅茨鼓風機為容積式風機,普遍應用于石油化工、電力冶金、礦山建材、化肥造紙、污水處理以及輕紡加工等行業。在羅茨鼓風機的運行過程中常有振動、發熱、異響問題,當你遇到這些問題出現的原由及解決方式1 羅茨鼓風機的構造和原理
羅茨鼓風機具體由機殼、墻板、葉輪、進出口消聲器等4大部分組成。
機殼:主要用來支撐墻板、葉輪、消聲器和固定的作用。
墻板:主要用來連接機殼與葉輪,并支撐葉輪的旋轉,以及起到端面密封的效果。
葉輪:是羅茨鼓風機的轉動部位,分二葉和三葉,目前由于三葉的比兩葉的出氣脈動小、噪音小,運行穩定等許多優勢,已慢慢替代二葉羅茨鼓風機。
消聲器:用減少羅茨鼓風機的進、出鑒于空氣脈動造成的噪聲。
羅茨鼓風機是根據葉輪軸主動齒帶動從動齒同部相向轉動,進而使兩葉輪中間和葉輪與墻板,葉輪與機殼之間皆具有適當的工作間隙,產生吸氣和排氣腔體。根據風機轉子旋轉,產生無內壓縮地將機體內汽體由進汽到排氣腔后排除機體,以超過鼓風目地。
為了保證羅茨鼓風機的正長運行,必需使兩葉輪之間、葉輪與墻板之間、葉輪與機殼之間均維持必要的空隙。
若空隙過大,會出現被壓縮出來的汽體根據空隙部位倒流回來,導致風機作功損耗,一般會顯現出來的問題都不方便調整。
若空隙過小,則鑒于轉子、殼體受熱變形,將會造成兩葉輪之間、葉輪與板墻之間、葉輪與機殼之間出現互相磨擦狀況,導致殼體與轉子的磨壞電機負載增大。
2 羅茨鼓風機震動、發燙、異響原因分析
羅茨鼓風機主要由雙列角接觸球軸承、齒輪副、八字葉輪、墻板、機殼等部件組成,其造成震動、發燙、異響的首要原由是其關鍵構件在零件加工中因加工偏差或零件加工不及時所造成的。
1)齒輪副
羅茨鼓風機的運作是借助積極齒推動從動齒同步相向旋轉,推動風輪旋轉從而實現鼓風作用。因而,齒輪副中心距、齒輪箱軸孔中心距加工造成的形位偏差是導致羅茨鼓風機震動、發燙、異響的關鍵緣故。
2)軸承軸向游隙調整不及時、帶座軸承損壞導致軸流風扇震動
當發覺風機震動忽然擴大時,首要用聽聲棒聽軸承旋轉是不是有異聲,軸承室是不是發燙,軸承軸向空隙是不是調整適度。這幾點問題均會影向風機震動。
3)葉輪
羅茨鼓風機的兩葉輪彼此之間、葉輪與墻板之間以及葉輪與機殼之間均應維持必要的空隙,以確保羅茨鼓風機的正長運作。一般在檢修流程選用塞尺進行空隙測定會遇到空隙過小,關鍵是維修人員沒有對從動齒輪齒輪圈與齒輪轂之間的定位銷做好更改,出現定位功能無效,從而導致風機的震動、發燙等異?,F象的出現。
3 震動、發燙、發響的解決方式
1)處理羅茨鼓風機齒輪副中心距誤差與齒輪箱軸孔中心距誤差的方式
即使根據側量和邏輯性的測算認證了這類偏差的產生,可是鑒于設施制作中已經確定了羅茨鼓風機齒輪中心距相互間的協調誤差、齒軸中心線直線度偏差、齒輪箱孔軸中心距誤差及其齒輪箱孔軸軸線平面度偏差,因而在檢修中沒法調節偏差。處理這種偏差只能成對拆換風機齒輪、葉輪軸,減少或祛除齒輪齒側空隙,清除該類故章。
2)軸承軸向側隙調節不不足、帶座軸承損壞導致風機震動的解決方案
首要要檢驗承軸滾動體、彈道的損壞狀況,再對翻轉軸承游隙開展測定,看是不是存有承軸軸向標記不佳,一般對軸承端蓋加減軟墊壓鉛的方式來調節徑向空隙。若均在規定值范圍內,取出承軸查驗承軸是不是存有跑外圈狀況,若發覺軸承室有損壞印痕,可應用環氧樹脂、配一定量的鄰苯二甲酸、乙二胺開展粘接確定,能夠清除該類故章。
3)根據調節從動齒定位銷部位來保持葉輪、墻板、機殼之間的間隙調整的方法
從動齒輪是由齒輪圈和齒輪轂構成,從動齒上的定位銷也是以便調整空隙而布置的。維修羅茨鼓風機時,在安裝齒軸副前不必確定從動齒輪的齒輪圈與齒輪轂之間的定位銷,先把從動齒輪裝入風機中。
這時積極齒輪與從動齒輪協調根據連軸器手動盤車,調節齒輪副空隙各類中間風輪的空隙,待空隙調節好后,將從動齒輪的齒輪圈與齒輪轂鎖緊螺栓緊固,總體從設施中拆卸,從新選取標記孔部位配鉆,這時獲得的標記孔算是風機現在的精準定位尺寸
按裝后可將兩葉輪傾斜45°將從動齒輪指向積極齒輪壓進軸上,先后裝進齒軸擋圈、齒輪墊圈和防松螺母。開展盤車,若不可以旋轉,葉輪旋轉再調節齒輪的位置,直至旋轉靈便沒有刮蹭或死點。
此時緊固鎖緊螺母,并在兩葉輪之間用塞尺進行測量其間隙控制在30至60絲之間,再將從動齒輪的齒輪圈和齒輪轂用鎖緊螺母緊固后拆下,在車床上配鉆。這樣就能準確地確定齒輪副齒側間隙和葉輪之間的間隙,保證了葉輪與機殼、墻板之間的間隙符合設計標準。
羅茨鼓風機在維修保養方式中,以上三層面下手制訂詳盡的維修規范和措施,可合理降低震動、發燙、異音等故章的出現。
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